某熱電廠(chǎng)2x75t/h+1x130t/h鍋爐氣力除灰工程,采用低壓氣力連續(xù)輸送系統(tǒng),該系統(tǒng)以羅茨風(fēng)機(jī)和GSB系列連續(xù)輸送泵為核心設(shè)備,配套其它設(shè)備包括落灰管,輸灰管道,閥門(mén),灰?guī)祉敳康某龎m器,庫(kù)內(nèi)的散裝機(jī)、加濕攪拌機(jī),灰?guī)炝骰到y(tǒng)和灰?guī)炝衔挥?jì)等,其中輸送部分為每臺(tái)爐2套,共有6套獨(dú)立輸送系統(tǒng)。但在生產(chǎn)過(guò)程中,GSB系列氣力連續(xù)輸送泵故障率高,檢修頻繁,其配套鎖氣器密封件葉面易磨損,密封不嚴(yán),易出現(xiàn)向料倉(cāng)返風(fēng),造成輸灰管道堵管致使電除塵積灰多、電壓升不起來(lái)等情況,造成爐外脫硫停運(yùn)等事故。
該熱電廠(chǎng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到我公司,公司技術(shù)人員經(jīng)過(guò)對(duì)該熱電廠(chǎng)考察,分析原因,對(duì)該泵進(jìn)行了改造,用LFB150型料封泵代替了GSB系列氣力連續(xù)輸送泵,其使用情況如下:
(1)滿(mǎn)足了生產(chǎn)需要。改造前一臺(tái)GSB系列氣力連續(xù)輸送泵的工作能力為8t/h左右,改造后一臺(tái)LFB150型料封泵的輸送能力可達(dá)16t/h。
(2)提高了整個(gè)氣力除灰輸送系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和輸灰能力。改造前,由于GSB系列氣力連續(xù)輸送泵故障,經(jīng)常性系統(tǒng)停運(yùn)進(jìn)行維修;改造后,LFB150型料封泵每年只需常規(guī)檢查一次,更換一次透氣布即可保證生產(chǎn)。
(3)設(shè)備配置簡(jiǎn)單,設(shè)備維修量小。LFB150型料封泵與GSB系列氣力連續(xù)輸送泵相比具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,磨損小、使用壽命長(zhǎng)、全密封、無(wú)污染等特點(diǎn),并且無(wú)需拖動(dòng)裝置,使用LFB150型料封泵后,氣力輸灰系統(tǒng)中取消了10臺(tái)GSB系列連續(xù)輸送泵、10臺(tái)電動(dòng)鎖氣器,大大減少了設(shè)備維護(hù)工作量。
(4)降低了廠(chǎng)用電率,節(jié)約大量能源。使用LFB150型料封泵后,氣力輸灰系統(tǒng)共去除10臺(tái)電動(dòng)鎖氣器,每臺(tái)鎖氣器電機(jī)功率為2.2KW,年節(jié)約用電187Ykwh,降低了廠(chǎng)用電率,節(jié)約了能源。
該熱電廠(chǎng)自改造以來(lái),氣力輸灰系統(tǒng)輸送能力增強(qiáng),未發(fā)生堵管現(xiàn)象,效果非常明顯,經(jīng)濟(jì)效益也十分顯著。
(1)節(jié)約了大量的材料、備件費(fèi)用,GSB系列氣力連續(xù)輸送泵需要經(jīng)常進(jìn)行維修,常規(guī)材料費(fèi)用每年約為1萬(wàn)元,主要設(shè)備鎖氣器平均每年更換一臺(tái),市場(chǎng)價(jià)格約為3萬(wàn)元。
(2)節(jié)約了大量能源,使用LFB150型料封泵后,氣力輸灰系統(tǒng)共去除10臺(tái)電動(dòng)鎖氣器,每臺(tái)鎖氣器電機(jī)功率為2.2kW,年節(jié)約用電18萬(wàn)kwh,年節(jié)約電費(fèi)12萬(wàn)元。